【远东创新标兵】 杜准强:积极创新,降本增效

作者:fegroup 发布时间:2022年07月08日 阅读量:

  发展是企业第一要务,人才是企业第一资源,创新是企业第一动力。近年来,远东控股集团将人才作为企业发展的智力支撑和强劲引擎,推动远东在高质量发展中乘风破浪、加速前行,在新时代新征程中展现远东人的风采和担当。本期远东人风采故事让我们走近“创新标兵”,学习杜准强的创新故事。

  学贵有疑

  创新意识,发现问题,思考方法

  原来,在绝缘生产过程中,每天都需要进行多次换色,换色时需要排料至少30公斤,多则50公斤,若遇到粒子料残留,排料数量又要提高一倍,每月换料排料的材料消耗接近1吨。

  认真的杜准强发现了成本浪费的问题,他开始思考,想要寻找一个创新的方法来减少损耗降低成本。考虑到残料每次残存的位置主要在过滤板滤孔中,结合设备结构可以确认,只要让需要排出的料顺利通过滤板,就可以极大提高换色排料的效率,降低排料消耗;同时,日对设备保养时,为设备部件添加润滑油。杜准强大胆试想,在主过滤板中添加润滑油或许可以实现上述目标。

  领异标新

  勇于创新,大胆尝试,小心求证

  有了创新的想法后,随即开始尝试。功夫不负有心人,杜准强的创新想法在实践中得到了验证。原来,换料操作需要先排料,再拆开机头清理,然后需要重复上述动作2-3次才基本完成换色排料动作。

  现在,在排料前,首先拆开机头取出过滤板,清理过滤板上的残料,然后在过滤板中加入机油,再将添加好机油的过滤板装回机头进行排料,这样一来可以一次性就完成排料,排料时间由原来的12.5分钟降为3.5分钟,节约时间9分钟。与此同时,由于省去反复拆装机头的过程,整体换色排料时间由原来的19分钟缩短为5.5分钟左右,每次换料消耗降低为约10公斤,极大提高了换色排料效率,同时降低了排料消耗,实现了降本增效。

  硕果累累

  创新成果,降本增效,安全生产

  成功是从决定去做的那一刻起,持续累积而成。杜准强的创新改进在实际生产中成功应用,并在时间、质量、安全、成本方面分别取得了成绩,真正做到了降本增效、安全生产。

  时间成本降低:单次换色时间节约近70%;

  质量风险降低:排料时加入油料作为润滑剂,一次性高效排除残余前料,排除了换色不清的风险;

  安全系数提升:降低拆装机次数至一次,大大降低了安全风险;

  经济效益提升:排料消耗的材料质量从30-50公斤降至10公斤左右,若推广至多台机,经估算,每年可以节约120吨PVC料。

  杜准强说,“我愿意一如既往地用心用脑,用实际行动去做好产品,把质量、安全、成本意识和认真负责、敬业的态度带到实际生产中,为公司的生产制造贡献一份自己的力量。”

  拒绝平庸,追求卓越,丰富了他生命的底色;敬业奉献、勇于超越,成就了他报效企业的真挚情怀。作为入司22年的老员工,杜准强不断超越,化平凡为精彩,用实际行动为每一位远东人树立创新标杆。

集团下属网站

集团下属网站

互动你我

扫一扫关注我们

苏ICP备09099908号-4 版权所有:远东控股集团有限公司